为了消纳新能源上网,循环流化床(CFB)锅炉机组利用其调峰能力强的特点,能够积极参与深度调峰和灵活性运行。然而,在超低负荷运行时,由于受到密相区流化安全的限制,一次风总量无法继续减少,进而破坏了固有的一二次风分级还原特性,导致更多的氮氧化物生成。炉膛出口温度远低于选择性非催化还原(SNCR)所需的温度窗口,这使得设置在分离器内的脱硝系统效率下降。
为了解决这些问题,烟气再循环技术作为一种适合CFB锅炉低负荷运行的NOx控制技术得到了应用。以330MW亚临界CFB锅炉机组为例,进行了烟气再循环改造前后的运行性能对比。研究结果表明,在超低负荷条件下,采用烟气再循环技术能够在维持密相区流化安全的同时,显著降低一次风量,强化密相区的还原氛围,并降低密相区温度,从而延迟炉膛内的燃烧过程。这一改进显著提高了炉膛出口烟温,有效避免了分离器内SNCR脱硝效率的降低。
针对烟气再循环系统内可能出现的腐蚀问题,提出了合理的运行控制策略。如果您对相关技术的详细操作和具体案例感兴趣,可以点击查看《循环流化床锅炉SNCR脱硝技术优化改造》以及《SNCR烟气再循环协同脱硝技术研究》。这些资源将为您提供更加深入的理解和实践指导。
暂无评论