针对某矿3407工作面初采期坚硬顶板难以垮落所带来的支架冲击载荷、顶板冲击矿压以及有毒有害气体异常涌出等一系列难题,研究团队通过一系列实验和模拟,成功制定了解决方案。研究人员对工作面煤层及其顶底板的岩石力学参数进行了详细测定,并对基本顶细砂岩的矿物成分进行了检测,包括饱水风干实验,以评估水对岩石的影响。

使用ANSYS/LS-DYNA软件对爆破后的岩石裂隙发展情况进行了模拟,从而制定出深孔预裂爆破方案。这一方案的有效性在实际操作中得到了验证:通过岩层钻孔探测仪对爆破后的炮眼进行窥视,观察到在初采期间,工作面液压支架的载荷变化情况得到了显著控制。实验结果显示,水对基本顶细砂岩的破坏作用非常小;在爆破数值模拟中,3.5米炮眼间距可以形成顶板贯穿裂缝。最终,3407工作面初采期实施的顶板深孔预裂爆破切顶后,基本顶初次来压步距缩短至21.6米,比上一个工作面减少了9.6米,从而多采出5600吨煤,采出率提高了14.4%。这一技术不仅有效解决了初采期坚硬顶板大面积悬顶的问题,同时显著提高了初采期的煤炭采出率。

为了更详细地了解深孔预裂爆破技术及其在不同工作面中的应用,您可以参考以下文献和资源:

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