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结合重介选煤生产中存在悬浮液密度经常超出工艺要求、精煤产品质量不合格这一问题,重点介绍了可解决这一问题的悬浮液密度自动测控技术、煤泥含量自动测控技术、旋流器入口压力自动测控技术、介质桶液位自动测控技术
针对乌海能源凯鸿煤化公司选煤厂粗煤泥量大、灰分高,直接回收掺入精煤使总精煤灰分提高,导致最终精煤产率下降的问题,采用CSS粗煤泥分选机对1~0.25mm粒级的跳汰粗煤泥进行分选,不仅降低了综合精煤灰分
介绍了朝川选煤厂生产现状和粗煤泥分选系统存在的问题;结合该厂的炼焦煤煤质特征,确定了粗煤泥回收的优化设计方案;为满足产品指标要求,设计选择用TBS三产品分选机分选脱泥筛下粗煤泥; TBS精矿和精煤磁选
煤泥分选机的工作特征是窄级别分选,为控制入料粒度范围,工艺流程必然复杂。数据分析表明,其分选精度—可能偏差Epm远不如重介质旋流器的好。
实验分析了潘一选煤厂入浮煤泥的数质量波动情况、粒度组成和可浮性等特点,采用入料预脱泥、煤浆预处理、煤泥粗选和精选的浮选工艺流程处理,检测表明,浮选各系统工艺分选指标良好,脱泥降灰效果显著。
为解决动力煤分选工艺中脱泥分级筛筛下<2 mm煤泥分级脱水后产品掺入混煤,使部分精煤进入混煤的问题,以高家梁动力煤选煤厂为例,通过分析高家梁动力煤选煤厂煤质特性,使脱泥筛筛下<2 mm煤泥进入三锥角旋
为了有效解决现场煤泥灰分偏高影响最终出厂精煤灰分指标的问题,对赵庄选煤厂煤泥的浮选柱浮选进行了试验研究。利用高斯-米杰里法研究充气量、矿浆浓度、起泡剂用量3种变量对浮选柱浮选试验指标的影响。结果显示,
随着现行选煤工艺中粗煤泥含量日渐增加,对粗煤泥有效地分选回收日趋重要。文章介绍了粗煤泥处理现状,对煤泥重介旋流器、螺旋分选机、干扰床分选机、水介旋流器四种用于粗煤泥分选的常用设备进行了阐述与分析,并介
为改善粗煤泥的分选效果,结合国内外较细颗粒矿物分选技术和粗煤泥难选的特点,确定采用脉动方式即跳汰方式分选粗煤泥。介绍了主要的跳汰分选学说,研究了脉动水流作用下的跳汰分层理论,从颗粒受力出发,形成了跳汰
为解决夹河煤矿选煤厂重介技术改造后生产过程不稳定、产品指标达不到预期效果等问题,对试运行期间的生产数据进行了整理分析,提出影响生产的重要因素是入选原煤矸石含量的控制。根据分析结果,确立了配煤入选技术方
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